工程部工作总结及未来工作规划
在20XX年,工程部在“质量为生命,服务于生产,服务于市场”的理念指导下,稳步发展,得益于各部门的协作。为优化未来的生产工艺、品质和效益,工程部总结了年度工作情况。5月至12月间,开发了四款新机型,累计节省成本27.802万元,进行96项工艺改良,简板产品销售量超过2万台。样板制作共698台,样板满意度达98.1%。订单完成情况良好,382份订单的准确率为98.2%。完成了13款新机型的ERP编码、538次巡查及多项业务需求的图纸制作。通过不断学习和改进,工程部有效降低了原材料消耗,并通过设备维护措施降低了故障率,节省了维修费用。工程部在提升劳动生产率和成本控制方面取得了显著成效。
20XX年,工程部在公司年初制定的工作计划的指导下,始终围绕“质量为生命,服务于生产,服务于市场”的经营理念进行工作,得益于各部门的密切配合,工程部的发展保持了相对稳定的态势。现对本年度的工作进行希望能更好地识别本部门的优势与不足,以便在下年度的生产工艺、品质和效益方面进行优化。
指标完成情况:
本部门在5月至12月期间,共开发新项目机型四款(包括23c(日本机型)、26lgd、26lg、12la)。
在降低成本方面,本部门在5至12月期间共计节省金额为27.802万元,平均每月节省3.475万元。
我们在5至12月期间,共进行了96项工艺改良,平均每月进行12项。经过优化后的简板产品销售量已达到2万多台。
本部门在5至12月成功完成样板制作共698台,平均每月87.5台,样板满意度达98.1%,寄出合格率为93%。
在订单制作方面,本部门在5至12月共完成382份订单,月均42.4份,准确率达到98.2%(未影响拉线生产)。
本部门在5至12月完成了13款新机型的ERP系统编码资料制作,平均每月1.625款。
针对生产问题的处理,本部门在5至12月出巡次数达到538次,平均每月72.875次,主要集中在工艺问题的处理。
新产品包材开发确认方面,本部门在5至12月共完成8款,平均每月1款。
在温控器方面,本部门在5至12月共测试与装机120台,平均每月测试样机15台。
关于dn26g/26gd电子版程序的测试,本部门在5至12月共完成6次确认,平均每月0.75次。
工艺作业指导书方面,本部门在5至12月共制作16份,月均2份。
出返工方案方面,本部门在5至12月共制定63份,平均每月7.8份。
在业务需求方面,本部门在5至12月完成了122份爆炸图/电路图纸,月均为15.25份。
在生产线接线图的完成情况方面,本部门在5至12月共制作36份,平均每月4.5份。
对业务产品刀模图纸的制作,本部门在5至12月共完成56份,平均每月7.25份。
关于采购零件样板确认,本部门在5至12月共完成25次,平均每月3.125次确认。
在样板零件的采购跟踪方面,本部门在5至12月共进行360次,月均跟踪样板物料45次。
本部门在5至12月完成了268次其它物料的统一表,涉及各个机型尺寸及装柜数量等,平均每月33.5次。
在散件包装及装柜的指导跟进及问题处理上,本部门在5至12月共处理了8个柜,平均每月1个。
在20XX年中,本部门不断收集并学习业内管理经验,持续改善生产工艺,提高劳动生产率。通过工艺改进、节约生产成本等手段,有效地降低了原材料的消耗。在设备管理方面,制定了定期检查和维护措施,除了精密电气及计量设备,其余设备均由工人进行自我维护和检修,显著降低了设备故障率,从而节省了维修费用。